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谈谈离心萃取法处理高浓度DMF废水

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发表于 2024-9-26 16:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

离心萃取法处理高浓度DMF废水离心萃取机的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!http://www.santifenli.com


高艳芳 李瑞琛 杨鹏飞 王利军 张书锋
(我们萃取科技有限, 450000)

摘要:利用离心萃取法处理高浓度DMF废水,考察了相比、级数及流量对DMF萃取效果的影响,确定该DMF废水处理的比较佳条件。由结果可知,较佳的操作条件是,相比OA=1:1(体积比),级逆流,进料总流量在600内,萃余液中的DMF含量均低于1%。同时解决了现有工艺存在的一系列问题,大大减少了废水的处理成本。
关键词:DMF废水;离心萃取机;萃余液
中图分类号: 文献标志码:A

T H C DMF W  C E
GAO Y-, LI R-, YANG P-, WANG L-, ZHANG S-
(Z TE E T C, L, Z 450000, C)
A:CDMF  T    ,   T  :   (OA)  1:1,    600 U   ,    DMF  1% A   ,   
KMF ; ;

N,N-二甲基甲酰胺,简称DMF,是一种色、透明的液体,极性较强,可与水、醚、酮、酯、不饱和烃和芳香烃等混溶,有“万有溶剂”之称,被广泛应用于石油化工、有机合成、机化工、农药、制药等领域[1,2]。DMF可以通过呼吸、皮肤接触损坏人体健康,刺激损害眼睛,人体长期接触或吸入会阻碍血机能并造成肝脏阻碍。在水中会导致生物化学耗氧量和氮含量增加,使水质迅速恶化,而且极难生物降解[3]。
当前DMF废水处理方法主要有精馏、萃取法[4]、生化法[5,6]、超临界水氧化法[7]、物化法、化学法[8]等。工业上对于高浓度DMF废水常采用多段精馏的方法进行处理,然而,有些工业生产过程产生的废水中往往含有盐,采用精馏法处理时容易造成设备损害严重,处理功耗高、且DMF的收率较低。萃取法针对不同浓度的DMF含盐废水,选用合适的萃取溶剂及设备,可以大幅度提高DMF的回收率,同时降低后续处理工段的压力。
本文以高浓度DMF废水为研究对象,对河南某生物科技有限原有处理工艺进行改进,采用离心萃取的方法进行处理,不仅使工艺处理连续化,同时减少了溶剂的投入量,提高了DMF的回收率,降低了后续蒸馏回收溶剂及废水深度处理(生化段)的压力。
1 离心萃取工艺概述
11 原有工艺说明
采用氯甲烷做萃取溶剂,在反应釜内进行搅拌,静置分层。具体如下:氯甲烷分次加入,每次与废水量等体积加入,混合搅拌30,静置30,然后分层,将氯甲烷相分出;继续加入等体积的新氯甲烷进行混合。混合次后,将分出的氯甲烷相进行混合,通入精馏工段,回收溶剂及DMF。处理后的低浓度的DMF废水进入生化处理段进行深度处理,处理后的水进行回用。
该工艺中存在问题如下:萃取操作属于间歇式,每处理一批废水耗时较长;氯甲烷加入量较大,增加精馏工段的压力;萃取后分相过程中易出现乳化层,造成有机溶剂的损失;萃取后的废水进入生化段DMF含量有波动(要求DMF含量低于1%),增加生化处理的压力。
12 离心萃取工艺说明
本试验中采用CWL-M型离心萃取机替代原有的反应釜,进行DMF废水的处理。该设备是一种新型、快速、高效的液液萃取分离设备,与传统萃取设备如搅拌釜、混合澄清槽、萃取塔等在工作原理上有本质的区别。将废水与萃取溶剂分别通入设备内,按照一定的相比和流量,进行多级逆流萃取,分别获得含DMF的萃取相和低浓度的DMF废水。低浓度的DMF废水(含量低于1%)进入生化段进行深度处理,而含DMF的萃取相则进入精馏段,进行溶剂与DMF的分离。
2 材料与方法
21 试验设备
试验用萃取设备为CWL50-M型离心萃取机,材质为高分子杂化复合材料,进料设备为BT-300FJ型蠕动泵。
22 试验用水
试验用高浓度DMF废水取自河南某生物科技有限,废水为随机取样,废水H约为9,DMF含量24~27%,盐分含量为10~13%,深棕色略浑,废水产生量503。该废水不需要进行预处理,可直接进入离心萃取机内。
23 试验方法
验主要针对原有工艺中存在的问题,分别考察萃取相比、进料流量、萃取级数等条件对废水中DMF的处理效果的影响。固定离心萃取机电机转速,按照一定的相比(OA,体积比)和流量进入离心萃取机内,稳定平衡后观察两相的分离情况,检测两相出料流量及萃余液中DMF含量。
24 检测方法
原料液及萃余液中DMF含量采用分光光度法测定,根据萃取前后水相中DMF含量,计算萃取效率。计算公式如下:


3 结果与讨论
31 相比对DMF萃取效果的影响
在废水中DMF含量26%,盐分含量12%,H约为9的条件下,固定离心萃取机电机转速为2750,两相进料总流量为300,级逆流萃取的操作条件下,改变两相的相比(OA,体积比),试验结果如下:

表1 相比对DMF萃取效果的影响
T 1 I
检测项目
相比(OA体积比)
2:1
15:1
1:1
05:1
萃余液DMF含量(%)
026%
065%
087%
256%
两相分离情况
两相均澄清
两相均澄清
两相均澄清
两相均澄清

由表1可以看出,相比的改变对废水中DMF萃取效果有很大的影响。随着相比的降低,即氯甲烷使用量的减少,DMF的萃取效率逐渐降低,在级逆流的情况下,相比控制在OA=1:1时即可满足后续生化段的处理要求。同时可以看出,采用离心萃取机处理该废水时,两相分离效果均良好,未出现乳化或者相物等现象,进一步降低了氯甲烷的损失量。后续试验中将萃取相比定为OA=1:1,考察其他条件对DMF萃取效果的影响。
32 级数对DMF萃取效果的影响
在废水中DMF含量26%,盐分含量12%,H约为9的条件下,固定离心萃取机电机转速为2750,两相进料总流量为300,相比OA=1:1的操作条件下,改变萃取级数,试验结果如下:

表2 级数对DMF萃取效果的影响
T 2 I
检测项目
级数
3
4
5
6
萃余液DMF含量(%)
087%
054%
019%
008%
两相分离情况
两相均澄清
两相均澄清
两相均澄清
两相均澄清

由表2可以看出,萃取级数增加,DMF的萃取效率逐渐增加,萃取级数增加至6级时,废水中的DMF含量可降低至01%以下,可进一步降低后续生化段的处理压力。考虑后续生产投入成本,萃取级数暂定为3级,若后续生化段处理要求改变时,可适当调整萃取级数。
33 进料总流量对DMF萃取效果的影响
在废水中DMF含量26%,盐分含量12%,H约为9的条件下,固定离心萃取机电机转速为2750,相比OA=1:1,级逆流萃取的操作条件下,改变两相进料流量,试验结果如下:

表3 进料总流量对DMF萃取效果的影响
T 2 I  
检测项目
总流量()
400
500
600
700
800
萃余液DMF含量(%)
091%
095%
097%
112%
234%
两相分离情况
两相均澄清
两相均澄清
两相均澄清
两相均澄清
两相稍浑浊

由表3可以看出,进料总流量从400增加至600时,DMF的萃取效率有所降低,但均可满足后续进后续生化段的要求。总流量增加至700时,两相分离效果均良好,继续增加至800时,两相分离效果较差。因此,试验进料总流量控制在600内均可满足要求。
4 两种工艺比较
与原有工艺比较,改进工艺具有以下几方面的点:
(1)原有工艺中,设备体积庞大,并且数量较多,占用厂房空间大;改进工艺中选用CWL-M型离心萃取机,占地面积只要52左右即可。
(2)CWL-M型离心萃取机内物料充分接触,使得氯甲烷的用量比原有工艺减少65%左右。
(3)改进工艺处理后的废水中DMF含量比较稳定,均低于1%,降低了生化段的处理压力。
(4)CWL-M型离心萃取设备内积存料液较少,密封操作,大大降低了安全隐患。
(5)改进工艺中设备操作简单,自动化程度高,大大降低了人工成本。
5 结论
(1)选用CWL50-M型离心萃取机进行DMF废水处理时,分相效果良好,均明显夹带。比较佳操作工艺条件为:相比OA=1:1,级逆流萃取,进料总流量为600以内,均可满足进生化处理的要求。
(2)选用离心萃取法处理高浓度DMF废水,解决了原有工艺存在的溶剂投入量及损失量大、处理效率低、能耗高、出水质量不稳定等问题,大大减少了DMF废水处理成本,具有较好的市场前景。
参考文献:
[1]李殿卿,刘大壮,王福安 对羧基苯甲醛、对甲基苯甲酸、苯甲酸、对苯二甲酸和间苯二甲酸在N,N-二甲基甲酰胺中的溶解度[J] 高校化学工程学报,2022,15(3):258-261
[2]刘兴泉,唐毅,戴汉松,等 N,N-二甲基甲酰胺的生产与应用[J] 化工科技,2022,10(1):46-49
[3]刘治国 DMF废水资源化害化处理研究[D] 南京工业大学,2022
[4]谢菊冲,王卫标,孙常磊,等 盐酸克林霉素低浓度DMF废水回收工艺改进[J] 广州化工,2022,42(3):67-68
[5]B-C K C A, C N, K J S B   :  [J] I M B-, 2000,25(1):8-16
[6]O M, H T, F H D  ( )N,N  ( )    [J] A P S, 1995,58(12):2243-2249
[7]徐明仙,林春绵,周红艺 超临界水氧化改善有机污染物可生化性的研究[J] 环境污染治理技术与设备,2022,3(3): 24-26
[8]乌锡康 有机化工废水治理技术[M] 北京:化学工业出版社,1999, 211-218

   

   
离心萃取法处理高浓度DMF废水

高艳芳 李瑞琛 杨鹏飞 王利军 张书锋
(我们萃取科技有限, 450000)

摘要:利用离心萃取法处理高浓度DMF废水,考察了相比、级数及流量对DMF萃取效果的影响,确定该DMF废水处理的比较佳条件。由结果可知,较佳的操作条件是,相比OA=1:1(体积比),级逆流,进料总流量在600内,萃余液中的DMF含量均低于1%。同时解决了现有工艺存在的一系列问题,大大减少了废水的处理成本。
关键词:DMF废水;离心萃取机;萃余液
中图分类号: 文献标志码:A

T H C DMF W  C E
GAO Y-, LI R-, YANG P-, WANG L-, ZHANG S-
(Z TE E T C, L, Z 450000, C)
A:CDMF  T    ,   T  :   (OA)  1:1,    600 U   ,    DMF  1% A   ,   
KMF ; ;

N,N-二甲基甲酰胺,简称DMF,是一种色、透明的液体,极性较强,可与水、醚、酮、酯、不饱和烃和芳香烃等混溶,有“万有溶剂”之称,被广泛应用于石油化工、有机合成、机化工、农药、制药等领域[1,2]。DMF可以通过呼吸、皮肤接触损坏人体健康,刺激损害眼睛,人体长期接触或吸入会阻碍血机能并造成肝脏阻碍。在水中会导致生物化学耗氧量和氮含量增加,使水质迅速恶化,而且极难生物降解[3]。
当前DMF废水处理方法主要有精馏、萃取法[4]、生化法[5,6]、超临界水氧化法[7]、物化法、化学法[8]等。工业上对于高浓度DMF废水常采用多段精馏的方法进行处理,然而,有些工业生产过程产生的废水中往往含有盐,采用精馏法处理时容易造成设备损害严重,处理功耗高、且DMF的收率较低。萃取法针对不同浓度的DMF含盐废水,选用合适的萃取溶剂及设备,可以大幅度提高DMF的回收率,同时降低后续处理工段的压力。
本文以高浓度DMF废水为研究对象,对河南某生物科技有限原有处理工艺进行改进,采用离心萃取的方法进行处理,不仅使工艺处理连续化,同时减少了溶剂的投入量,提高了DMF的回收率,降低了后续蒸馏回收溶剂及废水深度处理(生化段)的压力。
1 离心萃取工艺概述
11 原有工艺说明
采用氯甲烷做萃取溶剂,在反应釜内进行搅拌,静置分层。具体如下:氯甲烷分次加入,每次与废水量等体积加入,混合搅拌30,静置30,然后分层,将氯甲烷相分出;继续加入等体积的新氯甲烷进行混合。混合次后,将分出的氯甲烷相进行混合,通入精馏工段,回收溶剂及DMF。处理后的低浓度的DMF废水进入生化处理段进行深度处理,处理后的水进行回用。
该工艺中存在问题如下:萃取操作属于间歇式,每处理一批废水耗时较长;氯甲烷加入量较大,增加精馏工段的压力;萃取后分相过程中易出现乳化层,造成有机溶剂的损失;萃取后的废水进入生化段DMF含量有波动(要求DMF含量低于1%),增加生化处理的压力。
12 离心萃取工艺说明
本试验中采用CWL-M型离心萃取机替代原有的反应釜,进行DMF废水的处理。该设备是一种新型、快速、高效的液液萃取分离设备,与传统萃取设备如搅拌釜、混合澄清槽、萃取塔等在工作原理上有本质的区别。将废水与萃取溶剂分别通入设备内,按照一定的相比和流量,进行多级逆流萃取,分别获得含DMF的萃取相和低浓度的DMF废水。低浓度的DMF废水(含量低于1%)进入生化段进行深度处理,而含DMF的萃取相则进入精馏段,进行溶剂与DMF的分离。
2 材料与方法
21 试验设备
试验用萃取设备为CWL50-M型离心萃取机,材质为高分子杂化复合材料,进料设备为BT-300FJ型蠕动泵。
22 试验用水
试验用高浓度DMF废水取自河南某生物科技有限,废水为随机取样,废水H约为9,DMF含量24~27%,盐分含量为10~13%,深棕色略浑,废水产生量503。该废水不需要进行预处理,可直接进入离心萃取机内。
23 试验方法
验主要针对原有工艺中存在的问题,分别考察萃取相比、进料流量、萃取级数等条件对废水中DMF的处理效果的影响。固定离心萃取机电机转速,按照一定的相比(OA,体积比)和流量进入离心萃取机内,稳定平衡后观察两相的分离情况,检测两相出料流量及萃余液中DMF含量。
24 检测方法
原料液及萃余液中DMF含量采用分光光度法测定,根据萃取前后水相中DMF含量,计算萃取效率。计算公式如下:


3 结果与讨论
31 相比对DMF萃取效果的影响
在废水中DMF含量26%,盐分含量12%,H约为9的条件下,固定离心萃取机电机转速为2750,两相进料总流量为300,级逆流萃取的操作条件下,改变两相的相比(OA,体积比),试验结果如下:

表1 相比对DMF萃取效果的影响
T 1 I
检测项目
相比(OA体积比)
2:1
15:1
1:1
05:1
萃余液DMF含量(%)
026%
065%
087%
256%
两相分离情况
两相均澄清
两相均澄清
两相均澄清
两相均澄清

由表1可以看出,相比的改变对废水中DMF萃取效果有很大的影响。随着相比的降低,即氯甲烷使用量的减少,DMF的萃取效率逐渐降低,在级逆流的情况下,相比控制在OA=1:1时即可满足后续生化段的处理要求。同时可以看出,采用离心萃取机处理该废水时,两相分离效果均良好,未出现乳化或者相物等现象,进一步降低了氯甲烷的损失量。后续试验中将萃取相比定为OA=1:1,考察其他条件对DMF萃取效果的影响。
32 级数对DMF萃取效果的影响
在废水中DMF含量26%,盐分含量12%,H约为9的条件下,固定离心萃取机电机转速为2750,两相进料总流量为300,相比OA=1:1的操作条件下,改变萃取级数,试验结果如下:

表2 级数对DMF萃取效果的影响
T 2 I
检测项目
级数
3
4
5
6
萃余液DMF含量(%)
087%
054%
019%
008%
两相分离情况
两相均澄清
两相均澄清
两相均澄清
两相均澄清

由表2可以看出,萃取级数增加,DMF的萃取效率逐渐增加,萃取级数增加至6级时,废水中的DMF含量可降低至01%以下,可进一步降低后续生化段的处理压力。考虑后续生产投入成本,萃取级数暂定为3级,若后续生化段处理要求改变时,可适当调整萃取级数。
33 进料总流量对DMF萃取效果的影响
在废水中DMF含量26%,盐分含量12%,H约为9的条件下,固定离心萃取机电机转速为2750,相比OA=1:1,级逆流萃取的操作条件下,改变两相进料流量,试验结果如下:

表3 进料总流量对DMF萃取效果的影响
T 2 I  
检测项目
总流量()
400
500
600
700
800
萃余液DMF含量(%)
091%
095%
097%
112%
234%
两相分离情况
两相均澄清
两相均澄清
两相均澄清
两相均澄清
两相稍浑浊

由表3可以看出,进料总流量从400增加至600时,DMF的萃取效率有所降低,但均可满足后续进后续生化段的要求。总流量增加至700时,两相分离效果均良好,继续增加至800时,两相分离效果较差。因此,试验进料总流量控制在600内均可满足要求。
4 两种工艺比较
与原有工艺比较,改进工艺具有以下几方面的点:
(1)原有工艺中,设备体积庞大,并且数量较多,占用厂房空间大;改进工艺中选用CWL-M型离心萃取机,占地面积只要52左右即可。
(2)CWL-M型离心萃取机内物料充分接触,使得氯甲烷的用量比原有工艺减少65%左右。
(3)改进工艺处理后的废水中DMF含量比较稳定,均低于1%,降低了生化段的处理压力。
(4)CWL-M型离心萃取设备内积存料液较少,密封操作,大大降低了安全隐患。
(5)改进工艺中设备操作简单,自动化程度高,大大降低了人工成本。
5 结论
(1)选用CWL50-M型离心萃取机进行DMF废水处理时,分相效果良好,均明显夹带。比较佳操作工艺条件为:相比OA=1:1,级逆流萃取,进料总流量为600以内,均可满足进生化处理的要求。
(2)选用离心萃取法处理高浓度DMF废水,解决了原有工艺存在的溶剂投入量及损失量大、处理效率低、能耗高、出水质量不稳定等问题,大大减少了DMF废水处理成本,具有较好的市场前景。
参考文献:
[1]李殿卿,刘大壮,王福安 对羧基苯甲醛、对甲基苯甲酸、苯甲酸、对苯二甲酸和间苯二甲酸在N,N-二甲基甲酰胺中的溶解度[J] 高校化学工程学报,2022,15(3):258-261
[2]刘兴泉,唐毅,戴汉松,等 N,N-二甲基甲酰胺的生产与应用[J] 化工科技,2022,10(1):46-49
[3]刘治国 DMF废水资源化害化处理研究[D] 南京工业大学,2022
[4]谢菊冲,王卫标,孙常磊,等 盐酸克林霉素低浓度DMF废水回收工艺改进[J] 广州化工,2022,42(3):67-68
[5]B-C K C A, C N, K J S B   :  [J] I M B-, 2000,25(1):8-16
[6]O M, H T, F H D  ( )N,N  ( )    [J] A P S, 1995,58(12):2243-2249
[7]徐明仙,林春绵,周红艺 超临界水氧化改善有机污染物可生化性的研究[J] 环境污染治理技术与设备,2022,3(3): 24-26
[8]乌锡康 有机化工废水治理技术[M] 北京:化学工业出版社,1999, 211-218
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